一、样品架脱落
故障成因
HNB-TGA101热重分析仪设备天平三角支架与热电偶之间,依靠耐高温耐腐蚀专用粘合胶体固定。该粘合剂虽适配高温工况,但样品长期在600℃以上高温环境持续测试、反复高温循环运行时,胶体易老化、碳化、失效,粘结力丧失,*终造成样品架脱落。

衍生问题
1. 样品坩埚无法平稳放置,测试无法正常开展;
2. 高温区电热丝长期异常负载,大幅缩短设备配件使用寿命。
预防措施
合理规划实验方案,减少长时间超高温连续作业,避免仪器长期满负荷高温运行,延缓高温胶体老化损耗。
二、样品支架断裂、坩埚倒扣卡滞
核心故障原理
测试前后通气操作不规范,气体流量骤增、炉体内部压力瞬时超标,引发炉内气流冲击、结构震动,进而引发设备故障。
具体诱因
1. 通气流量超标:通入保护气 / 吹扫气流量>140mL/min,超出设备耐受范围;
2. 泄压操作错误:未提前降压直接开启炉盖,炉内高压快速泄压,造成炉盖冲击、样品架剧烈抖动断裂;
3. 阀门操作疏漏:实验结束后未关闭气瓶减压阀、仪器气体控制开关,下次开机通气时,气流无缓冲限流,瞬间大流量气流掀翻坩埚、冲断支架;
4. 遗留样品未清理:前期测试残留坩埚未取出,强气流直接冲击坩埚,造成倒扣卡滞。
次生影响
样品残渣掉落至天平炉膛内部,污染检测腔体、干扰称重精度,且炉膛死角残渣难以人工清理,需专业工程师拆机维护,增加运维成本与停机时间。
标准操作规范
1. 严格限定进气流量,控制在设备额定安全范围内,禁止超 140mL/min 运行;
2. 每次放样开盖前,先抬升支架、降低炉内气压,完成泄压后再开启炉盖;
3. 实验结束流程:关闭气瓶主阀→排空管路残余气体→待减压阀指针归零→依次关闭减压阀、仪器气体开关;
4. 每次实验前后检查炉膛,及时取出坩埚、清理样品残渣。




销售在线客服QQ